Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem : nach Umbau eines Liliput VT 137 auf Glockenankermotor und nachfolgendem Dekodereinbau ( TAMS LD-G-32.2 ) war ein erfolgreiches Fahren möglich. Da meine Anlage derzeit im Bau ist, war das Modell ca. 5 Monate nicht in Betrieb.
Beim einem neuerlichen Fahrversuch beginnt der Motor nach einschalten der Digitalspannung anzulaufen und läuft dann langsam aus, auf die Befehle der IB II erfolgt keine Reaktion; dieses Verhalten kann ich beliebig reproduzieren. Mittlerweile wurden alle Stromabnehmer und die Räder nochmals gesäubert, die Reaktion bleibt gleich, bis auf einmal, wo der Triebwagen beim einschalten der Stromversorgung mit voller Geschwindigkeit losfuhr und erst durch abschalten der Stromversorgung zum halten gebracht werden konnte.
Meine Frage daher : woran kann das liegen bzw hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Grüße aus der Südsteiermark
kujo